Замена сервопривода на аппликаторе соломки TSA 21
Проблема:
Сервопривод вышел из строя, но заменить его не было возможно, так как эту модель сняли с производства.
Решение:
Разработали программное обеспечение для шагового серводвигателя, доступного для поставки в Россию.
Результат:
Оперативно заменили вышедший из строя сервопривод, что сократило срок простоя. Стоимость ремонта в 4 раза ниже цены нового импортного оборудования. Плюс есть возможность оперативно заменить сервопривод на упаковочных автоматах, минуя долгий срок ожидания из-за рубежа.
Внедрение асептического танка на предприятии
Проблема:
Рост объемов производства выявил «слабое место»: отсутствие буфера между пастеризацией и фасовкой, которое приводило к простоям линии и ограничивало мощность. Возникла необходимость в дополнительной асептической емкости.
Решение:
Спроектировали шкаф управления на базе PLC SIEMENS, разработали программное обеспечение для управления технологическим процессом асептического хранения продукта.
Результат:
Объем выпускаемой продукции вырос в 1,5 раза благодаря интеграции оборудования в общую систему автоматизации.
Замена операторской панели на упаковщике в гофрокороб TCBP 70
Проблема:
Выход из строя операторской панели, отсутствие аналогов в России, высокая стоимость и долгие поставки из-за рубежа, а также невозможность расширения функционала.
Решение:
Заменили устаревшую панель оператора на современную HMI, разработали управляющую программу для нее и интегрировали ПЛК упаковщика в гофрокороб с корректировкой оригинальной программы производителя. В конце – провели промышленные испытания.
Результат:
Получено современное решение для автоматов TCBP 70 (модели 90, 100, 110, 120) с возможностью дальнейшей модернизации и расширения функционала панели оператора.
Разработка блока питания регистратора данных для машины розлива А3/FLEX
Проблема:
Выход из строя блока питания регистратора данных на высокоскоростных машинах асептического розлива, отсутствие аналогов в России, необходимость долгой и дорогой замены всего прибора.
Решение:
Провели реверс-инжиниринг, выявив слабые места заводской конструкции. Модернизировали плату блока питания: переработали схемотехнику и улучшили характеристики. После чего разработали и изготовили новый блок питания на доступных в России компонентах.
Результат:
Оперативно изготовили блок питания для регистратора. Теперь при аналогичной поломке возможна быстрая замена вышедшего из строя блока – как на площадке ТДНТ ИНЖИНИРИНГ, так и на площадке заказчика.